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周一:8D管理概述
周二:8D管理開展步驟
周三:8D管理相關應用
周四:8D案例:“中華”車后轉向節斷裂分析及改進 ★
周五:8D法則教你如何改進管理上的問題
2003年9月28日,四川“中華”服務站報告,一“中華”車在成都南郊90公里處發生后轉向節斷裂。問題現場已經“華晨金杯服務站”和“駐成都代表”確認,有照片和錄像資料。后轉向節總成相當于汽車的腿和腳,是汽車的主要安全件。故此事立即被企業高管所關注,責成相關部門成立攻關小組進行分析改進。
該用戶購車時間為2002年9月23日,出廠時間為2002年7月28日,行駛里程為xxxx公里。小組成立時(2004年4月1日)共發生同類問題xx件,壽命里程分布xxxxx-xxxx公里,缺陷率xxxppm。
通過斷口分析,初步判定屬于疲勞斷裂,可能的缺陷為:
(1)材料強度不足(后被證實);
(2)缺陷件結構中有應力集中的癥狀(后通過有限元分析被證實);
(3)斷裂地區路況較差;
(4)使用不當。
(1)現場臨時措施
更換后轉向節并定期追蹤(由華晨金杯服務站負責)。
(2)小組臨時措施。
召集后轉向節毛坯供應商、產品制造商、華晨金杯方面的產品設計處和質量部共赴現場,提出如下臨時措施:
①毛坯供應商對庫存毛坯件進行100%磁粉探傷,增加本批實物抽樣檢測頻率。
②產品制造商增加專用夾具,對成品的問題點部位進行100%硬度檢測(因加工前毛坯件無法進行硬度檢測)。
③華晨金杯組織對缺陷件進行失效分析。
④華晨金杯召回部分車輛的后轉向節,進行綜合檢驗。
⑤成立8D工作小組。
⑥驗證臨時措施:對成都用戶,跟蹤檢測4次,未見異常。
(1)問題點金相組織:珠光體(P)含量較低;鐵素體(F)含量過高;體現在機械性能上HB = 147(低于要求:169-267HB)。
(2)問題點尺寸:圓角R1=0,R2=3(低于R1 =3,R2=15的要求)。
結論:鑄件內在質量不良;鑄造圓角小,導致應力集中。經調查和分析,后轉向節缺陷原因如圖所示。
問題點缺陷成因分析
(1)改進產品設計
①改進問題點結構,提高鑄造工藝性;
②修改“技術規范”,提高產品硬度的下限指標,增加金相組織P、F含量的要求。
(2)毛坯供應商的改進措施
①修改分型面位置,保證R=15;
②用本體試棒代替隨爐試樣;
③修改鑄件材料配方,改進造型材料質量的穩定性;
④增加專用磁粉探傷機;
⑤加倍X-ray抽檢頻率(控制危險截面內部缺陷);
⑥嚴格鑄造工藝紀律,如控制打磨質量。
(3)產品制造商的改進措施
①增加專用檢具,對問題點進行硬度分選;
②增加X-ray機(抽檢鑄坯內部缺陷);
③提高機械加工工序能力。
上述措施驗證后納入技術文件。
(1)采用特殊路面進行6萬公里路試。
(2)有限元分析證明,問題點結構應力水平已達到安全水平。
(3)對改進前后的后轉向節進行沖擊對比試驗,結果證明,韌性大大提高。
2004年12月已完成改進和零件制造,又經過12個月的售后跟蹤,證明缺陷已根除。
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